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題名: 製造現場持續改善之個案
作者: 張燦明
吳益生
李翊菖
許柏嘉
關鍵詞: 現場改善實務
生產合理化
持續改善
混線式生產線平衡
日期: 2009-03
上傳時間: 2009-05-25T12:58:03Z
摘要: 就工業工程與管理學領域,有關『現場改善實務』課程之目的,乃如何將改善的理論與技術方法,得以成功地運用於實務的職場上,使業界藉此從事具有附加價值的改善活動。正如現今極負盛名的豐田式生產系統(TPS),其主要精神無非是追求生產合理化,藉此消除無謂的浪費,降低成本而提高生產力,而其成功關鍵因素之一,乃在於企業的全員參與及其持續推動生產合理化等改善活動。
本研究擬以S公司製造現場持續改善為例,首先藉由同期化“混線式生產線平衡”的規劃,整合六個分別獨立運作的工作站,而成為一線流之現場改善。其次,由於生產現場與倉庫兩者動線的混亂,存貨堆積與搬運工時的浪費,藉此改善活動有效規劃廠房空間與現場及時供料系統。最後改善每批生產的完工資料,須由現場人員輸入,不僅費時且易造成錯誤;所以規劃為條碼式的電子刷工單,並予以連結“及時生產看板系統”之改善,使異常得以迅速處理。
關聯: 修平學報 18, 187-208
顯示於類別:[工業工程與管理系(含精實生產管理碩士班)] 期刊論文

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